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聚合物稠化劑(ASCM)合成條件、界面張力及耐鹽、耐剪切性能(四)
來源: 《鉆井液與完井液》 瀏覽 623 次 發布時間:2025-12-19
3.現場應用
S59-16-XXH2井位于內蒙古自治區鄂托克前旗昂素鎮,屬于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡構造,改造層位石盒子組,采用橋射聯作壓裂,設計段數為10段,壓裂施工設計排量10.0~14.0 m3/min,現場有壓裂返排液1860 m3,氣田水2100 m3,返排液、氣田水經過絮凝沉降去除固相懸浮顆粒,水質指標如表5所示。
表5 S59-16-XXH2井現場返排液及氣田水水質指標
根據實驗情況、水質指標、現場液罐分布情況,為保證良好的液體性能和施工安全,通過優化供液流程,形成動態回用方案,并優化了不同水質的回用配方,如表6所示。
表6 S59-16-XXH2井氣田水動態回用方案及優化配方
施工期間實時監控水質變化情況,并根據施工參數變化,靈活調整混合比例及ASCM稠化劑加量,順利完成該井施工,單段氣田水最大混合比例高達78%,平均混合比例57%,ASCM平均加量1.38%,比清水施工加量增加約15%。
該井第5段施工,前置液階段使用100%返排液施工,起黏時間20~30 s,黏度105~114 mPa·s,攜砂液階段使用100%氣田水施工,起黏時間25~35 s,黏度120~129 mPa·s,在高砂濃度階段(460 kg/m3砂濃度)取樣觀察靜態懸砂性能,放置1 h無沉砂現象,放置2 h無明顯沉砂,性能滿足施工需求,說明ASCM稠化劑能夠滿足純氣田水/返排液施工需求。
壓裂后1 h開井排液,壓裂液破膠徹底,破膠液黏度2~4 mPa·s,表面張力25.7~27.1 mN/m,返排順利,初期排液速率16.1 m3/h,排液初期點火持續,測試無阻流量57.67×104 m3/d,改造效果與清水一致。
現場開展重復配液回用9井次,累計回用氣田水/返排液1.43×104 m3(其中氣田水3255 m3),壓裂液性能及施工參數與清水配制的一致,施工成功率100%,壓裂后破膠徹底,返排順利,改造效果良好。氣田水配制ASCM壓裂液施工情況見圖4。
圖4 S59-16-XXH2井氣田水配制ASCM壓裂液施工情況
采用返排液、氣田水回用,節約水處理費用110元/m3(現場回用處理費用比交地方處理廠低),液體成本增加20~40元/m3,綜合費用節約20%以上,經濟效益可觀。同時,解決氣田水處置難題,緩解蘇里格區域壓裂用水“供需”矛盾。
綜上所述,ASCM稠化劑具有高耐鹽、耐剪切、高懸砂、低摩阻、低傷害等特點,配合動態回用方案可有效降低施工難度,能夠滿足蘇里格氣田水、返排液等復雜水質大規模回用需求,經濟效益可觀,社會效益明顯。
4.結論及建議
1.采用聚丙烯酰胺AM為主鏈,引入苯磺酸、雙尾單體、陽離子疏水基團等功能型基團,通過反相乳液聚合制備出了高耐鹽稠化劑ASCM,并通過正交實驗等優化了合成條件,單體摩爾比為AM∶SSS∶DEAM∶CnDMAAC=8∶0.5∶1∶0.15,引發劑用量為0.2%~0.25%,反應溫度為40~50℃,聚合單體質量濃度為30%。
2.ASCM稠化劑的耐鹽能力達到85 000 mg/L,耐鈣鎂能力達到6000 mg/L,在120℃連續剪切90 min后黏度在50~70 mPa·s,經2000 s-1高速剪切后,黏度恢復率達90%,靜態懸砂實驗2 h無沉砂,30~120 min可控破膠,破膠液表面張力25~27 mN/m,破膠液殘渣含量小于200 mg/L,巖心傷害小于25%。
3.開展氣田水/返排液回用9井次,累計回用氣田水/返排液1.43×104 m3(其中氣田水3255 m3),壓裂液性能及施工參數與清水配制的一致,施工成功率100%,改造效果良好。綜合費用節約20%以上,經濟效益良好。
4.ASCM稠化劑具有高耐鹽、耐剪切、高懸砂、低摩阻、低傷害等特點,能夠降低高礦化度水配液施工難度,節約成本,可滿足蘇里格氣田水、返排液等大規模回用需求。





